多孔同步液壓沖孔過程詳解

行業(yè)動態(tài) ????|???? 2020-01-07
摘要:在內(nèi)高壓成形后直接進行液壓沖孔,可大大提高生產(chǎn)效率。在實際生產(chǎn)過程中,需要同時成形多個不同形狀和直徑的孔。多孔同步液壓沖孔時,如果內(nèi)壓波動較大將會嚴重影響沖孔質量。

  在內(nèi)高壓成形后直接進行液壓沖孔,可大大提高生產(chǎn)效率。在實際生產(chǎn)過程中,需要同時成形多個不同形狀和直徑的孔。多孔同步液壓沖孔時,如果內(nèi)壓波動較大將會嚴重影響沖孔質量。圖7-41為液壓沖孔過程中內(nèi)壓變化曲線。沖孔完成后,內(nèi)壓略有下降,但在短時間內(nèi)又重新上升到預設壓力。
 
  這主要是因為沖孔完成之后,沖頭和孔直徑為過盈配合,密封效果較好,因而不會對內(nèi)壓造成影響。
 
 
  圖7-41液壓沖孔過程中內(nèi)壓變化曲線
 
  對于保壓較好的沖孔,沖孔時間差對內(nèi)壓影響較小,這主要是因為沖頭能與沖孔實現(xiàn)有效密封。而對于保壓較差的沖孔,沖孔時間差會嚴重影響內(nèi)壓變化,嚴重時導致內(nèi)壓不足影響沖孔質量。采用不同形狀的沖頭進行沖孔時,兩次沖孔后的內(nèi)壓變化不同,如圖7-42所示。
 
 
  圖7-42沖斷時間差對內(nèi)壓變化的影響
 
  采用平?jīng)_頭進行沖孔時,第一次沖孔后,由于沖進沖頭相當于壓縮了高壓液體,內(nèi)壓略為上升。并且,內(nèi)壓在較長時間內(nèi)降低緩慢,對第二次沖孔影響較小。采用錐沖頭進行沖孔時,第一次沖孔后內(nèi)壓仍然是略為上升,但保壓效果較差。第二次沖孔后,內(nèi)壓快速下降。內(nèi)壓降低會導致沖孔質量降低,為此需要采用合適的沖頭形狀來避免沖孔后內(nèi)壓快速降低。
 
  圖7-43為帶有液壓沖孔的副車架內(nèi)高壓成形件及尺寸精度。采用同步液壓沖孔實現(xiàn)了10個孔同時沖孔,并且孔徑均相差較小。孔徑變化的最大的兩個孔位于管材兩端,偏差為0.9m。這主要是因為這兩個孔位于凸臺上,液壓沖孔時容易發(fā)生彎曲變形,造成孔徑沿軸向和徑向存在著差異較大。其他位置的孔徑偏差較兩端的孔徑偏差要小,介于0.3-0.5mm之間。管端兩側孔的下塌量也是最大,位于分型面位置的1號和6號孔的下塌量最小,這主要是由于孔徑大小不同,導致下塌量不同。內(nèi)壓相同的條件下孔徑越大,則下塌量也相應的越大。

 

 
 
  圖7-43副車架同步液壓沖孔及孔尺寸精度
 
  (a)副車架零件;(b)橢圓度;(c)下塌量。
 
  【興迪源機械液壓技術優(yōu)勢
 
  興迪源機械嚴格按照ISO國際標準質量管理體系和5S管理標準進行質量監(jiān)控和內(nèi)部管理。建立有 “河南省流體壓力成形智能裝備工程技術研究中心”,核心團隊由數(shù)10名博士、碩士和各高等院校金屬成形專家教授組成,專注于液壓成形核心技術和產(chǎn)品工藝研發(fā)。
金屬管材內(nèi)高壓成型液壓機
 
  興迪源機械與中國科學院金屬研究所、南京航空航天大學等院校開展長期的產(chǎn)、學、研合作,并共同設立了“液壓成形技術產(chǎn)業(yè)化示范基地”,時刻跟蹤國內(nèi)外領先技術,不斷提升“興迪源”液壓設備品牌價值。
 
  部分文段和圖片摘自:
 
  《現(xiàn)代液壓成形技術》
 
  作者:苑世劍
 
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